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吸收塔液位在合格范圍內(nèi)是石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運行衡量指標(biāo)之一,在設(shè)計初期,控制邏輯和設(shè)備選型可以保證吸收塔的正常液位。江蘇南通發(fā)電有限公司2015年對所屬的2臺1050MW燃煤機組進(jìn)行了低溫省煤器改造,通過降低電除塵入口溫度,提高電除塵的效率。但同時造成吸收塔入口煙氣溫度大幅下降,吸收塔內(nèi)漿液蒸發(fā)量降低,吸收塔液位處于高液位,水不平衡現(xiàn)象時有發(fā)生。
1 吸收塔水不平衡外因
(1)運行人員對測點的選擇。目前主控人員對液位測點的選擇直接導(dǎo)致液位與實際有偏差(吸收塔上,下各有2個測點,高度差2米,通過壓強可以計算出液位),通過液位選點能調(diào)出9種吸收塔密度與液位,尤其是吸收塔測點偏差比較大的時候,調(diào)點導(dǎo)致液位顯示差距非常大,失去了液位參考價值。
(2)受人為因素影響。目前吸收塔啟停石膏排漿泵受脫硫公用區(qū)調(diào)控,脫石膏取決于脫硫現(xiàn)場對石膏品質(zhì)的判斷,從石膏的含水率,濾餅厚度,皮帶脫水機的頻率,吸收塔密度等綜合考慮。由于脫硫人員對石膏含水率無標(biāo)準(zhǔn),常會發(fā)生現(xiàn)場判斷石膏含水率不高,而吸收
塔實際密度低于考核值的問題。
(3)受虛假液位影響。在機組啟停投油槍或等離子時,易發(fā)生燃燒不完全現(xiàn)象,未燃盡的物質(zhì)進(jìn)入吸收塔,造成重金屬離子或有機物增加,在吸收塔液位表面,發(fā)生皂化反應(yīng),形成油膜,產(chǎn)生虛假液位。氧化風(fēng)量設(shè)計不合理,多增加的風(fēng)量以氣泡形式流至漿液表面,這會造成液位折算與實際有差異。
(4)受漿液循環(huán)泵啟停影響。蘇通電廠漿液循環(huán)泵屬于逐級提升泵組,泵組出力各不相同。由于我公司煤場偏小,采購煤種經(jīng)常變化,入口硫份變化快,漿液循環(huán)泵的啟停執(zhí)行次數(shù)較多,對吸收塔水位顯示產(chǎn)生不小的影響。
2 吸收塔水不平衡的內(nèi)因
吸收塔塔內(nèi)是個動態(tài)過程,需能保證相對平衡,受外在影響的因素有很多,水平衡被打亂主要原因就是進(jìn)出水的失衡。
(1)吸收塔的進(jìn)水。
1)除霧器沖洗是吸收塔主要的進(jìn)水量,為保證除霧器效果,避免除霧器差壓變大結(jié)垢,甚至坍塌,我們一般控制8小時沖洗兩次,這個屬于可控范圍。
2)氧化風(fēng)機出口減溫水,氧化風(fēng)機出口減溫水我們是保持開位,運行時不做調(diào)整,這部分減溫水是可控的。
3)吸收塔供漿。吸收塔的供漿多少受入口硫份,Ca/S比,液氣比,PH值,出口硫份等多重因素影響,為保證煙囪出口硫份低于超凈排放值,第一要保證漿液與煙氣的親密接觸反應(yīng),二是要保證漿液的質(zhì)量。為節(jié)省廠用電,往往采用的是盡可能的減少漿液循環(huán)泵的臺數(shù),而通過加大供漿來維持出口的排放值,導(dǎo)致供漿量偏大,增加了吸收塔的液位。
4)工藝水和冷卻水箱每天兩次的對吸收塔的事故噴淋,因時間較短,流量可以忽略不計。
5)回收水至吸收塔。石膏排漿泵將吸收塔漿液從吸收塔輸送至旋流器,一部分至回收水箱,另一部分至真空皮帶脫水機,石膏被排出,有的直接回回收水箱,有的通過真空罐至回收水箱。新增三路水源,第一是工藝水對真空泵的密封水,流量可控。第二是工藝水對濾布沖洗水箱的補水,受浮球閥控制,時刻保證濾布沖洗水箱水位。在脫石膏初期,漿液密度大,漿液中含水相對少,至濾布沖洗水箱的水較后期漿液密度低時少,存在先期工藝水對濾布沖洗水箱補水的過程,增加了部分外來水。第三是工藝水箱溢流或暴雨天氣,水會流至預(yù)洗滌地坑,會自啟預(yù)洗滌提升泵,將預(yù)洗滌緩沖箱液位抬高,定期開預(yù)洗滌外排泵對濾布沖洗,回水至回收水箱。
(2)吸收塔的出水。
1)吸收塔的蒸發(fā)量。吸收塔入口的煙氣溫度對吸收塔內(nèi)液位有很大的影響,煙溫越高,吸收塔漿液的蒸發(fā)量也就越大。這個與排煙溫度,煤種,低溫省煤器的投用有很大的關(guān)系。
2)吸收塔脫石膏。吸收塔脫石膏之后產(chǎn)生的回收水再次返回塔內(nèi),返回的水量較脫石膏帶出去的略低,可控。
3 吸收塔水不平衡的解決方案
(1)巡檢現(xiàn)場測量密度的及時性,巡檢接班后巡檢第一時間至現(xiàn)場測量漿液密度,通過主控對測點的選擇,選出與實際最接近的真實液位和密度。同時由于密度有了參考性,對真空皮帶脫水機的及時啟停提供有力的判據(jù),避免受人為主觀看法的不準(zhǔn)確的影響。
(2)對重大輔機漿液循環(huán)泵和氧化風(fēng)機再次進(jìn)行優(yōu)化,測量每臺漿液循環(huán)泵的流量,避免單一的光供漿不開泵的現(xiàn)象。對氧化風(fēng)機的出力重新評估,最好對氧化風(fēng)機增加變頻改造,避免開單臺風(fēng)機出力不足,兩臺過量的現(xiàn)象。
(3)優(yōu)化除霧器沖洗的頻率,除霧器沖洗在低省未改造之前是對吸收塔補水的一個重要手段。隨著低省的投入,煙溫的降低,蒸發(fā)量大大減少,除霧器沖洗頻率也應(yīng)在保證除霧器差壓的基礎(chǔ)上適當(dāng)減少次數(shù)。
(4)對吸收塔供漿的優(yōu)化,INFIT改造前供漿是通過電動閥來控制,PH值下降至某值,開始供漿,PH值上升至某值,停止供漿,某種程度保證供漿能幾乎百分百消耗,而INFIT改造后,調(diào)閥跟蹤PH值,時刻微量供漿。在高硫份時調(diào)節(jié)很好,但一旦低硫份時,由于持續(xù)供漿,造成PH值遠(yuǎn)超設(shè)定值,易發(fā)生吸收塔中毒現(xiàn)象。
(5)目前我們優(yōu)化了在吸收塔高位時脫石膏同時制漿,可以將部分回用水制成漿液,避免回塔內(nèi)造成水位升高。這種方式只能緩解,維持的前提就是漿液的高消耗。一旦更換煤種,低硫份煤種,供漿消耗一下子降低,漿液無法消耗,兩臺漿液箱滿,回收水還是要打回塔內(nèi)。同時利用脫石膏的回水再進(jìn)行制漿,會讓漿液的純度大打折扣,對漿液的需要遠(yuǎn)超之前,吸收塔液位易超標(biāo)。
(6)增加對閥門的檢查,吸收塔水不平衡最主要的現(xiàn)象就是蒸發(fā)量小于補水量,補水量突然增大的原因就是工藝水,除霧器沖洗水對吸收塔系統(tǒng)的內(nèi)漏,例如漿液循環(huán)泵的機封水,除霧器沖洗閥內(nèi)漏,工藝水對管道沖洗的內(nèi)漏,甚至工藝水對濾布沖洗水箱補水浮球閥的卡澀,事故冷卻水箱浮球卡澀均導(dǎo)致補水量增加.
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